加工損失是體現一個煉油企業生產管理水平高低的重要標志,同時它也是實現減少排放,環境保護的客觀要求,在當前油價居高不下的形勢下,降低加工損失是煉油企業增效的重要途徑之一。
中國石化股份有限公司天津分公司煉油部聯合三車間1#加氫裂化裝置是天津分公司重要的核心生產裝置,承擔著為下游聚酯工程、乙烯工程提供原料的重要任務,為天津分公司優化產品結構,實現清潔生產,提升整體經濟效益發揮了很重要的作用。
本裝置主要以常減壓裝置減二、減三線混合蠟油為原料,產品有液化氣、石腦油、航煤、柴油、尾油等。裝置目前運行安全平穩,加工能力及產品質量均滿 足設計要求。但由于原料自清洗過濾器運行不夠優化,沖洗次數多,產生了較多的污油,造成裝置加工損失較大,為更好的降本增效,提升裝置經濟運行水平,裝置對過濾器運行進行了優化,減少污油外排量,降低加工損失。
為了避免因原料中含水量增大,導致自清洗過濾器切換次數增加,裝置加強對脫水罐D100水包的控制,最大程度降低原料中的含水量,確保原料中含水量不大常減壓裝置對“一脫三注”進行優化,降低原料中“原有鐵”的生成,確保原料中鐵離子含量不大于1.0ppm。聯系二套常減壓裝置,調整常減壓混合蠟油出裝置水冷器開度,提高混合蠟油進1#裂化裝置溫度至95℃,使介質溫度達到自清洗過濾器設計最佳溫度。
通過調整減壓閥,提高沖洗氣體(氮氣)壓力,由原來的1.0MPAG提高至2.0MPAG,提高氮氣吹掃效果。
調整自清洗過濾器原設計排放時間,通過多次試驗,將排放時間由原來的5s調整至目前的10s,通過延長排放時間,使存在過濾器濾芯上的雜質全部排到污油罐中。
將自清洗過濾器內部PLC程序原固化不能更改壓差時間改為手動可調,根據過濾器出入口壓差趨勢,來判斷原料性質好壞,隨時調整壓差時間,既可以保證自清洗過濾器濾芯不發生損壞,同時最大程度的降低外排污油量,目前切換時間由原來的2h延長至目前的8h。
經過以上措施的實施,自清洗過濾器運行得到了優化,沖洗的次數得以減少,由原來的12次/天降低為4次/天,自清洗過濾器排放污油量明顯降低,加工損失由原來0.1%下降至0.05%。經濟運行是水平,安全運行是天職,雖然經車間努力優化,降低加工損失工作較之從前取得了很大的突破,但 裝置運行仍然與國內先進水平有較大差距,我們要更加堅定地深入實踐“三大理念”,牢固樹立“三大意識”,緊緊圍繞降低加工損失,深入實施各項優化措施,盡快使裝置步入國內領先行列。
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